1) 改造現有的母液蒸餾工藝,實現全自動化操作。
2) 實現母液釜殘廢液無泄漏、清潔化治理。
3) 優化廢液治理流程,除去廢液中的固體物,減輕污水站的處理壓力。
進料量如下:
|
項目 |
回收D乙醇母液 |
氫化乙醇母液 |
每天板框 廢渣總量 |
備注 |
|
進料量 |
80m3/天(乙醇濃度70%) |
40m3/天(乙醇濃度50%) |
約10噸/天 |
回收D乙醇母液和氫化乙醇母液混和進料 |
母液現治理工藝如下:
車間蒸餾釜殘排放過程為完全露天式。釜殘中含有固體物,排放釜殘時經常發生管路堵塞情況,需人工疏通釜底管路。現場操作環境較惡劣,不符合環保要求。
(1) 廢液無露天排放,實現了清潔化生產;
(2) 簡化工藝,大大縮短了回收D乙醇母液治理流程。
(3) 自動化程度高:裝置采用PLC控制裝置,可實現無人值守運行。
(4) 節省了能耗:無污水排放,節省了后續MVR治理污水的能耗。
上一篇: 某化學公司高鹽廢水治理項目
下一篇: 某公司氯化銨母液處理項目